淮钢炼铁厂通过加强配料计算和指标攻关,转变高炉操作理念,细化成本管理,将降本工作作为首要任务,在保证炼钢正常生产的前提下,协调好4座高炉的生产,减少铁水上机量,从而节约铁水综合成本,3月份铸铁量比2月份减少了3091.13吨,但生铁产量接近历史最高纪录。
3月份,该厂多项指标都创造了历史最好成绩。特别是入炉焦比仅为360.93kg/t,为历史新低;综合焦比降到了492.99kg/t,比计划下降12kg/t,达到了集团级攻关指标的第二目标,全月仅焦炭费用就节约了562.76万元;通过合理配料,增加烧结矿配比,全月烧结矿比例达到了80.02%,比去年提高了6.9%,原料成本比计划降低了221.29万元;加强煤气放散的管理,积极配合全公司做好煤气平衡工作,关注煤气放散情况,并将煤气放散作为热风工的主要绩效考核指标,全月煤气放散73.8万立方米,比2月份减少了184万立方米,创造效益23.92万元;开展错峰用电,喷煤磨机尽量夜班不停机,备足煤粉,减少白班磨机制粉量;风机全部实现了变频,全月电耗为107.28kWh/t,为历史新低,与计划指标相比节约用电成本204.15万元;积极开展低硅冶炼,将铁水硅含量稳定在0.25%~0.4%,全月硅平均含量为0.35%,比去年平均降低了0.05%,降低了燃料消耗,也为炼钢降低石灰消耗创造了有利条件。
该厂3月份还制定了10项降本措施,目前正围绕着“降本零空间”的目标逐项落实。