空压机干燥器是去除压缩空气中的水分、改善空压机质量的重要设备。长期以来,该部热板空压机站3台干燥器由于工艺设计等原因,始终存在压缩空气压力损失偏大的问题。为满足生产厂对压缩空气压力的要求,该部不得不将3台干燥器全部开启运行,造成没有备用设备的局面且大大增加了运行电费成本。
今年初,该部成立了专项课题攻关小组,对设备工艺进行详细解剖分析,逐一找出影响压损的因素,并大胆采用新技术、新工艺,实施技改“手术”。针对干燥器前置过滤器滤芯精度过高,造成压缩空气流通阻力大、压损高的问题,该部对前置过滤器滤芯重新选型,将滤芯精度由0.01微米更换为0.1微米,既保证了生产需要,又降低压损0.05兆帕,可节电20%左右。干燥器进气管路为U形管,造成压缩空气内的水分和杂质沉积在U形管底部,并进入干燥器前置过滤器,导致压损增大。针对此问题,该部技术人员打破传统,大胆创新,将U形管改为倒U形管,同时在干燥器进气管路上加装直径为2.5厘米和8厘米的两个排污阀门,每天定期排出管路内压缩空气的水分和杂质。此举不仅有效提升了压缩空气质量,延长了滤料使用寿命,而且使干燥器前置过滤器压损再降低10%左右。随后,该部停运了一台90千瓦的干燥器,仅运行两台干燥器即完全满足生产需要,月可节电17.6万千瓦时。