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首钢京唐公司回收铸余钢水创效显著

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-04-30  浏览次数:190
 
核心提示:首钢京唐公司炼钢作业部通过创新工艺,实现降成本增效益,仅将一部分钢包铸余钢返回下一包浇钢一项,一季度实现降成本增效益156.
 首钢京唐公司炼钢作业部通过创新工艺,实现降成本增效益,仅将一部分钢包铸余钢返回下一包浇钢一项,一季度实现降成本增效益156.76万元。

炼钢作业部品种钢占总产量的60%,汽车板、家电板、镀锌板等高端品种,对钢水的洁净度要求极高。为防止浇铸后期钢包底部的杂质进入铸坯,技术人员上调了下渣监测的灵敏度,钢水带渣量达到设定参数后,系统就会自动关闭水口滑板。然而,提高下渣监测的灵敏度,带来了一些新问题:钢包铸余比常规品种有所增加,增加了渣罐周转的压力,渣罐容易“结坨”,需要人工切割。不解决这些问题,就会推高铸坯生产成本。

为破解难题,由生产技术室牵头成立了专题攻关组,他们分析了京唐公司炼钢品种、工艺、设备的特点,提出了将一部分铸余钢水倒入下一包钢水,通过改进工艺,实现提高质量和降低成本的效果。但在具体操作中困难重重,攻关组逐道工序进行分析论证,有针对性地制订推进措施,使铸余钢水回下包从无到有并逐月提高。

改造设备创条件。300吨钢包体积较大,两个钢包对接钢水需要较大的场地,而炼钢的厂房比较紧凑,天车比较紧张。经反复测量,攻关组决定延长RH炉的轨道,这样既解决了场地难题,又缩短了倾倒钢水的周期,同时缓解了天车的压力。精炼区承担着4台钢水车轨道延长、道挡移位等工程,需要挖掘土方161立方、绑扎钢筋21.7吨,浇铸混凝土580多吨。他们利用生产间隙,化整为零组织施工,连续奋战20多天,完成了设备改造。

优化工艺保质量。铸余钢水回下包,在提高钢水收得率降低生产成本的同时,也增大了钢水成分、温度波动的机率,如果控制不好反而得不偿失。攻关组人员对目前冶炼较多的品种钢逐一进行可行性分析,他们收集了2000多炉的数据,对回下包钢水的品种、成分、温度、钢水净空、精炼处理的工艺等进行规范,优先组织同钢种的加吃。为保证工艺、质量稳定,他们每天提前制订计划,由四班质量工程师组织实施,今年以来未发生因钢水回下包造成的质量问题。

加强组织保顺畅。铸余钢水回下包,几乎涉及到生产流程的主要工序,哪一个环节出现问题,就会影响产线的稳定。为大力推进这项工作,该部加大了考核力度。相关工序能力协作互创方便。精炼区是具体实施钢水回下包的主要单位,他们提前了解钢种、钢包净空等信息,对钢水车状态进行检查确认,对电缆、控制柜等进行防护。钢包状况对钢水回下包操作影响很大,钢包热修班组职工及时清理包沿沾渣,推广投放引流砂的标准化作业,减少水口“围堰”的产生机率,同时加快钢包周转,为钢水回下包创造条件。在大家的通力合作下,铸余回下包的炉数月月攀升,从1月份260炉增加到3月份490炉,共回收钢水3243吨,月均降成本增效益52.12万元,月均少用渣罐58次,减轻了生产组织的压力。


 
 
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