2号加热炉在3月份完成自蓄热式改造后,双步进梁改变为单步进梁,钢坯自炉头入炉,步进到炉尾出钢时,经常出现两道钢坯不能同时到位的情况,所以操作工只能手动操作一个单循环,才能使另外一道钢坯到位,这样就严重影响到生产效率,而且还造成了能源浪费。针对此种情况,自动化车间负责加热炉区的技术骨干开拓思路、主动作为,决定在出钢机程序中新增模拟钢坯到位功能。4月16日,他们抓住2号加热炉生产间隙着手改造。他们对装钢机程序进行调整和优化,根据现场实际位置调整装钢机极限,使两道钢坯在装钢时位置一致,尽力缩小误差。在出钢程序中编写了模拟钢坯到位及复位功能逻辑块,在电脑操作画面中制作模拟到位及复位按钮。
新增功能投入使用以来,效果良好,操作工只需用鼠标点击模拟按钮,便可方便选择“一道出钢”或“双道出钢”,使原本不能到位的钢坯同时到位,降低了职工劳动强度,也使加热炉出钢更方便、快捷,节省了时间,提高了效率。