据了解,该厂技术部门拟订2014年消耗工作计划项目措施分解表,实施了《优化用坯方案和轧制计划》等5项攻关项目;科学优化各种难轧钢种尺寸和组板设计,不断提高轧制单重和套轧比例,既减少带尾段小块轧制量,又提高了设计成材率减少了待定品数量;积极进行设备优化整改,特别是对4100mm宽厚板生产线轧机窗口精度进行了调整;严格执行精轧机支承辊、工作辊的换辊周期,不仅减少了钢板横向同板差,而且保证钢板长度富余量;在4100mm宽厚板生产线严格控制加热工艺,用好中间水冷装置,合理优化ACC控制参数,定期进行工艺抽查和监督。
第一季度,该厂2700mm中板生产线、4100mm宽厚板生产线块品种率分别达到97.97%、97.98%,同比去年提高0.56%、1.35%。其中,4100mm宽厚板生产线块品率创历史新高,不仅提高了轧成率,而且降低了单位生产成本;成材率分别达到88.76%、89.51%,同比去年分别提高0.05%、0.52%;减少钢坯消耗1420吨,降低生产成本480万元;性能合格率分别达到99.21%、99.33%。