当前,降低铁成本是钢铁企业增强市场竞争力、有效应对行业危机的重要途径之一。近年来,武钢炼铁厂将提升烧结矿等原燃料的利用效率作为突破口,大力开展“降低烧结返矿率”活动。广大干部职工主动转变观念,在7座高炉在线生产的情况下,不断优化烧结筛结构与高炉操作模式,先后将烧结返矿率由前年的18%降至去年的14%,大大缓解了公司原燃料紧张的压力。
今年是武钢全面深化内部改革、应对行业“寒冬”的关键年。面对成本压缩空间逐步减小的新挑战,该厂在创新筛网定制与管理的同时,将管理延伸至上游工序,强化信息互通再降返矿率。
该厂通过缩小筛孔直径,吸收更多小颗粒烧结矿以提高利用率。今年所有高炉分级筛孔直径已由原先5毫米缩至4毫米,并如此移植到分级筛,双管齐下建好“节流墙”,为高炉减少误筛、高效使用来料打下基础。该厂还针对8号高炉的冶炼特点,为其定制了一套增容筛系统,以更严的分级标准促进高炉多用烧结矿。
入炉烧结矿粒度变小为高炉操作带来困难。对此,该厂与烧结厂建立粒度变化信息联动机制,加强沟通,综合判断来料情况并进行调节。同时,他们在操作上以“稳定边缘气流、打通中心气流”为方针,不断强化高炉上下部制度调节,加快适应原料状况变化。该厂还在管理上组织生产技术、设备、原料等部门人员,与岗位职工联合,展开24小时严密巡查监控,严格制定烧结返矿率记录表,根据需要科学加大筛网更换频次。
第一季度,该厂高炉二次返矿率控制在13%左右,为第一季度高炉用烧结配比达到66.4%的目标提供了保障。