据悉,该项目投产后,可有效降低机组工序能耗,年可节约成本200余万元。
成都板材镀铝锌机组设置有立式连续退火炉一座,是整个镀铝锌机组的重要组成设备之一。退火炉原有供热方式采用天然气W型辐射管间接加热,烟气经烧嘴后烟管汇入炉尾烟道,采用管式换热器预热炉内的氮、氢保护气,回收了部分烟气热量。但是,经过氮、氢保护气后的排烟温度仍然高达420℃,具有较高的余热利用价值。因此,该公司决定实施机组烟气余热利用改造,在机组连续退火炉的氮、氢保护气换热器后设置空气换热器和热水换热器,用于产生干燥用的热风和直接加热热水,代替机组清洗段的部分蒸汽加热,达到节能降耗的目的。
该公司对机组原设备及能源介质使用情况、工程投资、投资收益等进行了仔细核算,对机组余热利用方式进行了充分论证,按照“对原系统的换热装置设备及控制系统改动小、工程投资少、施工工期对机组停产的影响小”等原则制定了详细改造方案,于今年1月和4月,先后实施完成了新增热风换热系统、新增热水换热系统、排烟管路改造、自动化系统改造等改造项目。