明确任务
承钢从钢铁料消耗、辅料消耗、煤气回收等方面入手,在行业内开展生产线对标,明确努力方向,改善经济技术指标。通过对标,承钢决定以石灰消耗攻关为抓手,带动转炉各项经济指标提升,实现降低熔炼成本的目的。但是,承钢转炉采用双联工艺半钢炼钢,与铁水直接炼钢相比存在吹炼过程化渣困难等技术难题,造成转炉石灰消耗较高。
此外,100吨提钒炼钢系统历经数次技术改革和升级,在石灰消耗方面若想再有所突破,必须打破传统观念和固有经验。技术人员在查阅专业资料时发现,目前在转炉炼钢领域“低碱度少渣炼钢”是项热门技术。通过对比,承钢双联炼钢工艺在石灰消耗方面仍存在进步空间。
科学谋划
“低碱度少渣炼钢”的本质在于研究合理的渣系配比,实现少渣炼钢的同时完成冶炼任务。100吨提钒转炉系统职工按照“技术进步带动指标提升”的思路,以优化炉渣渣系提高冶金性能为突破口开展攻关。
技术人员通过对吹炼过程不同时期炉渣渣系组成分析研究,结合自身工艺特点开展“低碱度双渣脱磷”工艺研究。根据转炉吹炼不同时期熔渣组成及冶金性能特点,他们对转炉造渣料结构与加入时机进行优化调配,使半钢炼钢达到前期早化渣、多脱磷,中期不返干、不回磷,后期高拉碳、不补吹的冶炼效果。技术人员前后多次组织实验,拟订了技术方案,在吹炼不同时期取样分析,将实验结果与岗位人员共同分析研究。他们用大量试验数据说服操作职工改变传统的操作习惯,并对其进行培训,使其掌握新的操作方法。
与此同时,承钢每月开展重点指标技术比武大练兵活动,对综合排名前茅的吹炼工予以奖励。在活动中涌现出了许多优秀的班组和个人,其中炉长石鑫带领的甲一班,连续3个月石灰消耗达到车间最低水平,带动了其他班组的工作热情。
以点带面
通过攻关和“练赛”活动,不仅提高了转炉控制水平,降低了转炉造渣料成本,而且为打造“低成本、高品质”炼钢工序提供了技术保障。职工的操作水平不仅有了质的飞跃,且团队意识、进取精神也有了很大提高。由于过程控制稳定,今年第一季度,合金成本同比降低5.17元/吨;石灰用量减少,渣量降低了20千克/吨,倒渣过程中钢渣带走的铁损明显减少。由于渣料结构与加入时机得到合理优化,吹炼过程中炉内温度上升平稳。前期脱磷效果较好,不仅终点控制稳定,过程中喷溅也明显减少。这些在一定程度上都降低了钢铁料消耗,第一季度钢铁料消耗同比降低26.39元/吨。此外,渣料结构的优化使炉内炉渣碱度控制在较稳定的范围内,减少了对炉衬的侵蚀,为炉龄攻关提供了技术保证。