3月31日,华菱湘潭钢铁集团有限公司7号中温中压锅炉经过12天的改造性检修后恢复运行,在此后的一个多月时间进行了热效率测试,证明热效率提高明显,达到85%以上,为国内同类锅炉热效率的先进水平。而改造前的热效率只有不到80%。这提高的5%,每年可多创效3000多万元。
过去由于对煤气作为二次能源的回收利用认识不足,湘钢的煤气显得相当充裕用不完,只好放散。放散高的时候达到10%以上,一般情况下也有5%左右。这不仅造成资源浪费,也污染了大气环境。随着煤气利用意识的增强,特别是2013年7月湘钢13.5万千瓦煤气发电机组投入运行,煤气资源出现短缺,直接影响煤气发电机组的满负荷运行,导致效益损失。改造前消耗高的时候,发电耗标煤700多克/千瓦时。如果热效率不高,同样属于浪费,煤气亟待实现高效利用。
湘钢目前在役运行的中温中压锅炉共有8台,1号、5号和6号是由原来产汽能力每小时75吨的燃煤锅炉改造为燃煤气锅炉,改造后的产汽能力只有每小时50吨左右;2号、7号、8号、9号、10号是产汽能力每小时135吨的燃煤气锅炉。从2013年第四季度开始,湘钢动力厂提出要对中温中压锅炉采取“三步走”的整改思路,对老系统的锅炉实施提效改造。
第一步,他们充分发挥中小维修费的作用,利用日常检修时间,依靠自有检修力量,对锅炉的外观环境进行整理,恢复设备功能,包括保温材料的修补、漏点的修复、测点的恢复等,在不需要大的投入和长的停炉时间的前提下,通过细致的工作有效改善热能设备的运行环境,这部分工作去年11月份已经完成。
去年底,动力厂申请公司给予资金支持,公司同意借款720万元,从今年超额发电的创效利润中予以归还。该厂借助这720万元,实施了第二步提效方案。一方面,他们对蒸汽和水系统内阀门泄漏问题进行整改。整改之前,每天补充给锅炉的软水为2400吨左右;到今年2月整改完毕,软水供应量下降到300吨~500吨。这说明,那多余的1000多吨水都是以高温蒸汽或热水的状态跑掉了。另一方面,他们对一些调节阀门、烧嘴等进行修复或更换,使之高效运行,从而对锅炉的控制更加精确,避免浪费。改造后,锅炉烟气中的CO含量大幅度降低,煤气得到了充分的燃烧。
在进行设备功能完善的同时,该厂还积极采用新技术与新材料。他们在炉膛水冷壁表面喷刷纳米吸热材料,明显增加水冷壁的吸热效率。从目前已经刷涂的2号和7号锅炉的运行情况来看,炉膛出口烟气温度降低了120℃~150℃,排烟温度降低了40℃~50℃,充分说明锅炉的吸热效率得到了明显的提高。另外,锅炉采用无垢运行技术,通过添加药剂,确保水冷壁内表面不结垢,稳定锅炉的传热效果。
该厂将展开第三步改造,仍然利用那720万元的借款投资,针对湘钢中温中压锅炉的省煤器和空气预热器的腐蚀状况,有计划地进行更换,提高空气和水的预热效率,同时消除设备隐患,减少停炉和开炉的煤气损失。预计第三步改造后,湘钢现有锅炉的运行效率将更进一步提高。目前,湘钢的高炉、焦炉、转炉3种煤气均实现了零放散,真正做到了二次能源的高效利用。