近日,河北钢铁集团邯钢矿业分公司自主设计无动力棒条筛,并成功将其安装到活性灰窑YZ1转运系统溜槽下端,彻底解决了超限块堵料问题。此举年可增加活性灰产量6000吨,节约备件费30余万元,年可增创效益72万元。
该分公司进厂石料中含有较小比例的超限块,其在经过活性灰窑YZ1转运系统时,经常堵塞下料溜槽,造成活性灰窑停产事故,每年直接减少活性灰产量6000余吨,造成经济损失42万余元。此外,石料堵塞还会划伤皮带,缩短皮带使用寿命。
针对这一难题,该分公司技术人员从改造YZ1转运系统入手。他们先是根据YZ1转运系统的工作原理,在其溜槽下端安装了一套棒条筛,但是由于该分公司活性灰窑为瑞士进口设备,普通的国产棒条筛安装后使用效果并不理想,偶尔还会出现堵料现象。该分公司技术人员通过深入研究YZ1转运上料系统并与专家沟通,经过反复试验,自主设计了一套无动力棒条筛,安装后,粒度在140毫米以上的超限块石料基本被滤除,40——80毫米粒度的石料输送畅通。改造后,棒条筛在线运行平稳,未出现超限块堵塞溜槽事故,也未发生过皮带划伤事故。
经测算,该分公司活性灰窑YZ1转运系统改造后,每月可减少停产时间20小时,增加产量500吨。另一方面,改造前,皮带使用寿命仅为3个月,每年需更换4条皮带,费用高达30余万元。改造后皮带使用寿命大幅延长,至少可连续使用18个月以上,年可节约备件费用30余万元。