今年初,武钢首例SDA烟气脱硫新工艺在烧结厂三烧车间率先投运。近日,该车间脱硫效率达90.13%,SO2排放为120mg/m3,在低于新国标规定的SO2排放量180mg/m3的前提下,钙硫比成功降低了1.87。
在烧结过程中产生的SO2和烟粉尘等污染物经过脱硫设备处理后,虽得到有效脱除,但在工艺运行中,钙硫比指标过高,会提高脱硫剂用量,拉高生产成本。该厂通过技术攻关,逐渐找出“消化反应不充分”、“浆液密度达不到要求”、“脱硫工况条件不稳定”、“脱硫剂化学成分不稳定”等影响钙硫比过高的六大主因,并在无经验可借鉴情况下,对攻关措施反复验证、摸索、调试找到了最佳方案:将消化反应温度控制在75℃,消化罐浆液密度控制为1.2t/m3,并每天取样对比,促使消化及脱硫反应更加完全,减少脱硫剂用量;分别对综合粉、油泥等三种原料进行试验,对比SO2进口浓度变化,再根据结果合理调整原料配比,解决了脱硫工况条件不稳定的难题;通过循环灰浆液罐向顶罐注水稀释浆液浓度形成“二次配比法”,有效解决了“消化反应完全后,生石灰浆液浓度过高”的矛盾。