炼铁一厂高炉配套热风炉为球式热风炉,热风炉内由球状耐火球随机堆放而成,每年至少需要更换一次耐火材料,更换过程需要投入大量的人力、物力,且更换前后热风炉风温偏差较大,不利于高炉的稳定生产。为确保生产顺行,炼铁一厂利用高炉大修的有利时机对热风炉进行了改造。
改造后的热风炉内用多孔棱柱形的格子砖堆砌而成,格子砖透气性好、换热温度高、热利用率高、工作风量大,可增加喷煤量、降低高炉焦比。运行半年以来,效果显著,热风炉风温较改造前平均提升了80°,吨铁降低高炉焦比约为16kg,每年可节约焦炭费用800万元;同时格子砖的使用寿命在8-10年,每年可节省更换耐火球产生的人工及材料费用约175万元。