太钢炼铁厂4350m3高炉作业区紧紧围绕降本增效目标,在确保炉前出铁安全的基础上不断提高单沟铁水通铁量,有效降低了炉前耐材消耗,实现了降低吨铁成本的目的。
他们根据“全员发动、逐级分解落实,以高炉稳定顺行为前提,不断优化炉料结构,精细操作、降低燃耗,严控一切费用开支”的降成本工作思路,通过技术创新,开展针对性的技术攻关。在炉前降成本方面,他们把视线放在了占比重较大的耐材消耗方面,通过细化耐材管理、严控施工标准、加强日常点检和精心维护出铁口等措施,确保单沟铁水通铁量,实现降本增效目标。
在细化耐材管理方面,他们设立了熟悉耐材消耗的人员负责申报材料计划,严格按照生产工艺控制消耗,每一次计划申报都由作业区主管审核签字,并做好存放保管工作,杜绝出现浪费、损坏、丢失等现象。
在铁水沟施工与维护方面,他们确保岗位人员在浇注主沟时,严格按照大沟施工浇注标准施工,充分按烘烤时间和温度的匹配延长耐材使用寿命,提高施工质量。
在铁口维护方面,他们通过加强日常标准化操作,精心维护铁口,确保铁口深度达规定的范围,杜绝铁口斜喷侵蚀壕沟,同时严格按照铁水大壕点检标准执行,定期测温,保证安全、正点出铁,尽可能延长单炉次出铁时间,减少每日出铁炉次,从总体上减少出铁耗材的使用量,有效减少吨铁成本。