8月3日,记者从炼钢厂了解到,该厂通过对低位料仓的石灰筛进行技术改造,大幅提升了石灰筛的筛分效果,每年可为公司节约数百万元的白灰成本。
此前,该厂低位料仓的石灰筛由于筛分效果不佳,粉率只能达到2%左右,导致筛分过的白灰块中粉末较多,不仅增加了炼钢厂的吨钢石灰消耗指标,还加大了除尘设备的工作负荷和污泥处理量,几乎每两天就得清洗一次除尘设备。
该厂机修车间员工经过仔细研究后,发现影响筛分效果的主要原因:一方面是由于筛子角度较缓,白灰块在筛分过程中容易堆积,影响筛分效果;另一方面是筛子的筛面较短,导致白灰块过筛不彻底。为了提高筛分效果,他们首先将石灰筛的倾斜角度由原先的不足40°调整至43°左右,用加大角度的办法来减少白灰块在筛网上的大量堆积;其次,针对加长筛网费用较高、操作难度大的实际情况,在石灰筛的筛头部位补焊了1块约50cm长的钢板,从而起到加高筛子高度的效果;再次,在筛网上约三分之一的部位加焊了一道挡板,用于减缓白灰块在筛网上的滚动速度,进而提高筛分效果。
石灰筛经过技改后,该厂白灰筛分效果得到明显改善,粉率可达10%以上,吨钢白灰消耗可降低5--6Kg,吨钢成本降低1.2元,以该厂现有产能计算,全年可节约成本216万元。此外,筛分出的大量白灰粉末,还可以供给烧结配料使用,以每吨钢多筛分白灰粉末5.5Kg、每吨白灰价格180元计算,全年又可为公司减少烧结白灰成本178万元,节约成效十分显著。(山西立恒集团)