作为无焦化的长流程钢铁生产工艺,我公司烧结工序能耗占到总能耗的12.6%,仅次于炼铁工序,居第二位。而烧结能耗中的烟气和冷却机废气显热占到了50%,温度可达350℃。这些被排空的热量不仅造成了环境的污染,同时也增加了生产成本。充分回收和利用这部分被白白放掉的热量,让余热生成真金白银,对“寒冬”中的济钢无疑有着重要的意义。
经过调查论证,烧结余热发电项目于2014年5月立项启动,9月土建施工,2015年7月2日正式投产试运。如何在最短的时间内达产达效,成为摆在动力厂和炼铁厂面前的头等大事。为此,动力厂余热发电工程指挥领导小组结合炼铁厂、工程设计施工单位,多次召开会议,协调处理发电设备运行中存在的问题。为解决人员不足的困难,厂部提出“轮值值班员”的理念,对发电人员采取轮换作业,全岗培训的方法,培养“全能值班员”。对发电设备与烧结生产中的衔接问题,调度室多方沟通,尽力协调。为做好运行人员的技术培训、规程固化及员工操作,技术科与发电车间共同努力,确保了发电设备正常、稳定运行。同时,厂部制订了达产达效激励办法,对指标先进班组进行奖励。
达产达效离不开炼铁厂的默契配合。为使余热发电早日达产,一烧、二烧车间主任高度重视与动力厂的工艺衔接,多次询问余热发电生产情况。根据生产特点,两个车间在确保烧结矿质量的同时,加强巡检和修复工作力度,减少了环冷机和带冷机的漏风量;强化操作精度,确保终端烟气温度处在合理的区间;同时,加强责任教育,避免因人为操作失当和设备故障引起的短时停机,减少了余热锅炉解列现象的发生,有效支持了余热发电的正常运转。
烧结余热发电项目的投产、达产过程告诉我们,项目(技术)节能、管理节能仍是目前我们公司节能的重要手段;充分发挥员工的聪明才智,深挖身边的节能潜力,将会源源不断的输出正能量。
下图一:烧结余热发电厂房,占地不大
图二:余热发电值班室,布局紧凑
图三:余热发电机组,能量不小